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<card title="解决氧气阀泄漏与故障发生" id="card1">
<p> 游客</p><p>
标题:解决氧气阀泄漏与故障发生<br/>
正文:<br/>
解决氧气阀门泄漏原因与故障1故障现象 氧气管道连接后正常运行约1年,就出现了泄漏现象。(1)DN250mm氧气专用截止阀关闭不严。虽然关闭了阀门,但在下游侧法兰处气体泄漏较大。(2)DN100mm氧气放散阀根部开裂。主要原因是由于该段管道恰好位于活塞氧压机出口段,振动较大,长期振动致使阀门底部连接管道与主管道连接处开裂,中压氧气大量放散,安全隐患较大。由于生产主线用氧量较大,且在3套21000m3/h空分设备侧没有安装阀门将其供应氧气管网的气源切断,暂时没有时间排除此安全隐患。于是临时制作了一个钢制卡子,对氧气管道放散处进行了临时处理,并在周围10m范围内设置了临时警戒区域。2处理措施和过程 制氧工序的检修一直与炼钢、炼铁和不锈钢等主线工序的检修同步进行。对上述安全隐患进行处理,具体处理措施为:(1)将原DN250mm氧气专用截止阀作为一段管道使用,阀门常年处于开启状态;并紧固两侧法兰,确保法兰连接处不泄漏氧气。在管道上重新加装一个压力为614MPa的DN250mm氧气专用截止阀,将此阀门作为平时操作用切断阀(中间联络阀)。(2)补焊放散管道开裂处,并对此段管道和阀门进行固定;更换6000m3/h空分设备送氧管道三通阀。 施工前,准备了相关材料和备件,并将氩弧焊机、倒链等设备运至现场,提前对新增氧气联络阀进行脱脂、打压,对&amp;Phi;273mm&amp;times;8mm碳钢管道、90&amp;deg;不锈钢三通阀、45&amp;deg;弯头和45&amp;deg;Y形三通阀进行除锈、脱脂,并打磨坡口。根据管道施工现场情况,在管道切割处及新增氧气阀处,制作可移动检修平台或搭建脚手架。提前制作新增氧气联络阀盲板。在新增氧气联络阀进气侧法兰上焊接长度约115m的不锈钢管道,不锈钢管道另一端焊接一个4MPa、DN250mm的法兰。提前切除原4MPa、DN250mm氧气联络阀北侧、东侧支架横梁,并将需拆除管道下部的钢板切除,同时对平台设置必要支撑,保证切除的管道能够垂直落下。用12mm钢板制作原氧气联络阀盲板,盲板外径略大于法兰外径,盲板上根据法兰螺丝孔尺寸打眼,并攻丝。同时,为了防止一旦氧气管道内气体不能全部排除而造成事故,提前在现场准备2台鼓风机,确保能及时对现场进行强制换风。提前松开6000m3/h空分设备4台氧压机送氧阀内侧法兰,并使送氧阀与法兰之间留有相应间隙,为联网管道提供吹除点。施工中,按照卸<br/><a href="http://www.tongfamen.com/wap.asp?mode=WAP&amp;act=View&amp;id=63&amp;Page=1">[&lt;&lt;]</a><a href="http://www.tongfamen.com/wap.asp?mode=WAP&amp;act=View&amp;id=63&amp;Page=1">[[1]]</a><a href="http://www.tongfamen.com/wap.asp?mode=WAP&amp;act=View&amp;id=63&amp;Page=2">[2]</a><a href="http://www.tongfamen.com/wap.asp?mode=WAP&amp;act=View&amp;id=63&amp;Page=2">[&gt;&gt;]</a><br/>
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